现有埋地管道检测工作效率低下的问题分析
发达国家采用直升飞机对重要油气干线进行检测,即快速又先进。我国在目前状况下,人工费用低廉,采用机械劳动以物质消耗代替人工劳动,在经济上还不可行,不能普遍推广。
因此,在原有技术和设备的基础上进行革新和挖潜是切实可行的办法,可将检测工作效率提高4倍、将防腐层破损点的单项检测费用由原来的每公里 3600元降低至不到1000元。以下将以因素分析法、就目前检测工作中工作效率低的问题进行分析。如果管道检测工作包括探管、测深、测防腐层破损点、测距、记录检测数据等测试项目,通常需要配置四人一组,进行检测,连同司机看守发射机共5人。这对运送检测人员到管道检测现场,在用车上做到了基本满负荷,如果使用出租车满座,使用皮卡车时前边装人,后厢装检测设备,也相对较合理。下述几项因素存在资源及人力时间的浪费;
(1)采用单向检测方法存在浪费 长输管线一般每公里设置一个检测桩,检测时仪器发射的信号向两个方向传输,检测人员只向一个方向检测,另一个方向发射的信号电流白白浪费了。
(2)检测过程中时间浪费通常四人一组,人多会产生窝工浪费,若在没有任务和动力、没有小组之间的竞赛对比情况下。会产生检测多少算多少。今天干不完明天接着干这样的思想。检测过程中诸如某个人接听电话、翻看手机短消息、寻找厕所、交流谈话、避让车辆行人、等待红绿灯转换等都会影响整体进度,使其余三人因等待而浪费时间。
(3)步行速度差异的浪费 正常检测时按步行速度向前,遇有破损时才会降低检测速度,以便进行破损点定位验证、记录检测数据.若因其中一人步行速度慢,其余三人均会等待,影响整体检测速度。
(4)调整功率时间浪费 四人一起检测,一般从发射机开始由近而远,此种检测方法存在电池电量与实际需要量的反向矛盾,最初电池电量充足时在近处检测,不需大功率,等到远处检测时需要大功率,电池却被用了一段时间以后,最后电量不足了,不能满足远端测试需要。此外,发射机与汽车之间有一段距离,从而产生通讯联络时间。司机到发射机的步行时间、调整发射机功率时间以及接收机增益调节灵敏度的时间。
(5)返程时间浪费 由于从发射机处向远端检测,检测完毕,人车远离,需通知司机关闭发射机步行返程,或者通知司机将发射机收起,再开车来接人,检测人员在原地等待司机开车来接,这都浪费了一定的时间。
(6)业主方的影响 为了取得检测现场****手资料,管道业主往往派人到检测现场参加或监理检测。业主往往都有严格的作息时间、干与不干一个样,干多干少一个样、都有固定工资。检测单位一般都是按照单位长度计算检测费用的,业主人员节假日休息不检测,高温、下雨、刮风等恶劣天气难以检测,业主人员从公司到检测现场路上行走时间,检测时遇到管民纠纷不让检测等等,使得工作时间大打折扣。
(7)接收信号方式影响 管道检测设计者对各种施测手段的原理、方法、检测速度理解的差别,强行规定检测时要用什么方法、设备,形成检测成本、工作效率、经济效益的巨大差别。在用接地探针(A支架)接收信号的情况下,遇干燥的土壤、冰冻的地表层、水泥沥青路面的地表环境时,需要进行针部注水、弯腰扎针、延时观察等一系列工序进行检测;而PEARSON 法利用人体脚来接收信号,常规检测都是步行速度进行,平均速度为A支架接收方式的2倍。
通过以上7个因素的分析∶第1条中如将发射机单边检测改为双边检测可使速度提高1倍;第2、3、4、5、条中的因素,改革一下方法,又可使速度再翻两翻以上;第6、7条中的因素改变后可以翻3翻。由此可将每天检测的公里数由常规速度提高到每天20km(按八小时工作制)。